कम्पनी समाचार

इलेक्ट्रिक एक्ट्युएटरहरूको कम्पनका लागि कारणहरू र प्रतिरोधी उपायहरू

2021-12-08

Aटी उत्पादन साइट, नियन्त्रण प्रणाली सञ्चालनमा राखे पछि, को विभिन्न दोलनहरूबिजुली actuatorअक्सर सामना गरिन्छ। बिजुली एक्चुएटरहरू र रेगुलेटिङ भल्भहरू एक ओसिलिटिंग अवस्थामा सञ्चालन गर्दैछन्, जसले तिनीहरूको सेवा जीवनलाई असर गर्नेछ। तसर्थ, दोलन घटना नियन्त्रण प्रणाली मा हटाउनु पर्छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन इलेक्ट्रिक एक्ट्युएटरलाई दोलन गर्नको लागि कारण हो। यस लेखले बिजुली एक्चुएटरलाई दोहोर्याउने र कसरी हटाउने कारणका केही कारणहरू विस्तारमा विश्लेषण गर्दछ।




नापिएको प्यारामिटरको उतार-चढावको कारण ट्रान्समिटरको आउटपुटको उतार-चढावको कारण दोलन हुन्छ।

मापन गरिएको प्यारामिटर आफैमा एक पल्सेटिंग सिग्नल हो, जस्तै बोयलर ड्रमको पानीको स्तर, पारस्परिक कम्प्रेसरको आउटलेट प्रेसर, इत्यादि, जसले दोलन हुन सक्छ। त्यस्ता पल्सेटिंग उतार-चढावहरूले ट्रान्समिटरको आउटपुटमा निरन्तर परिवर्तनहरू निम्त्याउनेछ, जसले सम्पूर्ण नियन्त्रण प्रणालीलाई ट्रान्जिसन प्रक्रियाको क्रममा स्थिर अवस्था बिना दोहोर्याउनेछ। यस समयमा, तपाईले मेकानिकल फिल्टरिङको लागि प्रेशर गाईडिङ ट्यूबमा बफर कम्पोनेन्टहरू स्थापना गर्ने, वा विद्युतीय डम्परहरू स्थापना गर्ने, ट्रान्समिटर र प्राप्त उपकरणको फिल्टर स्थिरता समायोजन र बढाउने, वा कम्पन हटाउन रूट भल्भ बन्द गर्ने बारे विचार गर्न सक्नुहुन्छ।



नियामकको अनुचित PID प्यारामिटर ट्युनिङको कारणले हुने दोलन

नियन्त्रण प्रणालीको PID प्यारामिटरहरूको अनुचित ट्युनिङले पनि नियन्त्रण प्रणालीले विभिन्न डिग्रीको दोलन उत्पादन गर्न सक्छ। यदि एकल-लूप PID नियामकको समानुपातिक लाभ धेरै ठूलो छ, अभिन्न समय धेरै छोटो छ, विभेदक समय र भिन्नता लाभ धेरै ठूलो छ, यसले प्रणालीलाई दोलन गर्न र एक्चुएटरलाई दोलन गर्नको कारण हुन सक्छ। बहु-लूप नियन्त्रण प्रणालीहरूको लागि, माथिका कारणहरू बाहेक, त्यहाँ लूपहरू बीचको पारस्परिक प्रभावको समस्या पनि छ, अनुचित प्यारामिटर ट्युनिङको कारण अनुनाद समस्याहरू। अवस्थित समस्याहरूलाई ध्यानमा राख्दै, उत्पादनलाई असर नगरी र प्रक्रिया नियन्त्रणको आवश्यकताहरू पूरा नगरी नियन्त्रण लूपलाई निश्चित स्थिरता मार्जिन बनाउन PID प्यारामिटरहरू पुन: समायोजन गर्न सकिन्छ।



नियामक भल्भ को प्रवाह विशेषताहरु को कारण प्रणाली दोलन
कन्ट्रोल भल्भको प्रवाह विशेषताहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। नियन्त्रण भल्भ को प्रवाह विशेषताहरु धेरै ठाडो छन्। जबसम्म समायोजित रकममा सानो विचलन हुन्छ, समायोजित माध्यममा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। यदि नियन्त्रकसँग धेरै सानो आउटपुट छ भने, भल्भको कारणले, मध्यम प्रवाह धेरै परिवर्तन हुनेछ, जसले ओभर-समायोजन र सम्पूर्ण प्रणालीमा स्थिर आयाम दोलनको कारण हुनेछ। माथिको अवस्थाहरूको लागि, यदि भल्भका विशेषताहरू परिमार्जन गर्न सकिँदैन भने, नियन्त्रण गुणस्तर सुधार गर्न नियन्त्रकको समानुपातिक लाभ कम गर्न सकिन्छ।



को मेकानिकल असेंबली द्वारा उत्पन्न दोलनबिजुली actuatorर नियामक वाल्व

बिजुली एक्चुएटर र नियामक भल्भ बीचको कमजोर मेकानिकल जडान, जस्तै अत्यधिक मेकानिकल क्लियरेन्सले पनि एक्चुएटरलाई दोलन गर्न निम्त्याउँछ। त्यसैले हामीले राम्रो गुणस्तर किन्नु पर्छ। actuator र नियन्त्रण भल्भ अधिमान्य रूपमा निर्माता द्वारा आपूर्ति गरिनु पर्छ, र स्थापना गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ।



नियन्त्रण प्रणाली को बाह्य अशांति को कारण दोलन

नियन्त्रण प्रणाली को बाह्य अशांति को कारण दोलन अक्सर अनियमित छ र छिटपुट हुन सक्छ। यो नियन्त्रण प्रणाली र यसको आफ्नै दोलन भन्दा फरक छ। न्याय गर्न सजिलो छ, तर हटाउन गाह्रो छ। लिन सकिने उपायहरू हुन्: ग्राउन्ड तार जोड्नुहोस्, सिग्नल तारको लागि सुरक्षा उपायहरू लिनुहोस्, र शिल्डिंग तहलाई एक बिन्दुमा मात्र ग्राउन्ड गर्न सकिन्छ।



इलेक्ट्रिक एक्ट्युएटर विफलताको कारण दोलन

इलेक्ट्रिक एक्चुएटरको ब्रेक मेकानिजमको विफलताले इलेक्ट्रिक एक्टुएटर खस्ने र दोलनको कारण बनाउँछ। को ब्रेक संयन्त्र पछिबिजुली actuatorअसफल हुन्छ, ब्रेक ठीकसँग बन्द हुँदैन, जसले गर्दा मोटर धेरै लामो समयसम्म निष्क्रिय हुन्छ। सर्वो एम्पलीफायरको विचलन शून्य भए पनि, भल्भ स्थितिको अति-समायोजनको कारणले सर्वो एम्पलीफायरको विचलन शून्य हुन सक्दैन। मोटरलाई अगाडि र पछाडि घुमाउन र दोहोर्याउनुहोस्।




zjaox@zjaox.com